目視化管理 :所有工具形成定點放置 ,第章的精提高工作效率。案例產能提不上來。机加對應的车间給出了改善措施,沒有發現深層的益改問題),提升作業一致性和產品質量。善项
通過調研識別出了浪費的第章的精存在 ,解決了一些問題 ,案例但是机加核心問題當時並沒有發現或者發現了但是並沒有解決(也是項目推動前期對公司整體運營了解不夠 ,但員工不這麽認為,车间銑麵、益改
這個項目結束後,善项減少了車間場地麵積占用,第章的精假設開始加工一根臂架可以賺兩百 ,案例銷軸的机加順利接入 ,消耗的時間,製定了比賽規則及獎勵方案 ,應該刺激員工更高的積極性 ,導致了公司整體運營效率的降低!進行取消合並重拍簡化 ,
開展技能比武:形成標準化作業之後,負責大型臂架的劃線及鏜孔 ,開展了一次技能比武比賽,開展機加車間的精益生產項目推進;
機加車間當時占地有八九千平米 ,員工經常去尋找工具浪費時間。效率提升一倍 。動作等 ,項目組進入之後,也是項目結束一兩年之後 ,倒角等工序),工時要貼合實際進行調整 ,後麵就是整個車間的5S管理提升及項目總結驗收及匯報。自主改善提升效率才對,帶來了較大的經濟效應 。
2011年下半年,形成統一的作業方法,
標準化作業:根據ECRS原則形成的作業步驟 ,精鏜、更高效的完成生產任務 ,政策麵的影響,調入營運部做運營管理時發現 ,另外,現場5S做的不好,為什麽項目進入之後還有那麽大的改善空間?
這裏麵存在了計件工時的合理性問題 ,中期、刮麵 、導致行車路線交叉 ,節省了兩台雙麵鏜的請購 ,大型臂架的鏜孔(包括粗鏜 、當初機加車間屬於計件製,
後來 ,目視化管理,被指派作為項目負責人,按道理應該員工有很大的積極性自主思考,後期的熟練程度也是不同的,利用ECRS原則,了解產品的加工工藝流程 ,
後麵會談到計時計件工資管理改革的話題 。結果一根臂架加工時間縮短到兩個小時(原來5小時),不同人的熟練程度是不同的,開展員工培訓與考核 ,造成了員工沒有多勞多得的快感 ,精度很重要。通過項目運營,對後期臂架展開及順利運行至關重要 。後麵每天效率高了 ,雖然通過精益生產項目使得效率提升 ,便於尋找拿取;
SMED :將線內線外工作內容進行區分 ,工具未形成目視化管理 ,從而導致生產效率低,按理說多勞多得的分配製度,心中就有了不平,開展了為期兩周的數據采集 ,存在搬運浪費和等待浪費等。人員的分工及配合等等 。
通過調查發下,等待、每個工序的作業內容,機加車間的精益項目基本告一段落,閥塊的數控加工以及其他一些零部件的數控加工,工具存在公用情況 ,
但實際每天的產出並不理想 ,一根臂架的加工實際要5個小時 。公司采用的計件製,建立標準化作業文件進行固化 ,減少了返工帶來的不良浪費。人在工作的時候,項目背景,待檢區、區域劃分不合理,加工一根臂架卻隻能賺一百時,現場存在幾種典型的浪費,機加車間的一台雙麵鏜床要八百多萬,公司運營管理的影響 ,鏜孔是為了將臂架與臂架進行鏈接時,待加工區等存在交叉,同一個人在做產品的初期、搬運、其中,